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最近接觸到一批長筒工件(見圖1),在成品回廠驗收時,發現4件產品內孔表面有裂紋,對其中最為典型的以一件進行剖切取樣分析,如圖2、圖3所示。
1.理化檢測及其結果
(1)化學成分
利用直讀光譜儀檢測H1試樣的化學成分,結果如表1所示。
表1 H1試樣光譜化學成分分析結果(質量分數)(%)
元素
C
Si
Mn
P
S
Cr
Mo
Ni
Cu
標準EN10083-3
0.38~0.45
≤0.40
0.60~0.90
≤0.025
0.90~1.20
0.15~0.30
—
實測
0.40
0.22
0.74
0.010
1.14
0.225
0.13
0.03
(2)硬度
利用洛氏硬度計檢測H1和B1試樣壁厚方向的硬度值,其結果如表2所示。
表2 H1和B1試樣壁厚方向硬度分布(HRC)
硬度
試樣
1
2
3
4
5
平均值
H1
29.0
25.8
26.3
27.7
28.0
27.4
B1
30.3
30.6
28.7
29.1
23.6
28.5
(3)顯微組織
將H1試樣分別沿N面和K面(見圖4)進行磨拋(N面為內孔表面,K面為沿壁厚方向磨拋面),并利用顯微鏡依次觀察。N面磨拋后裂紋形態,如圖5所示。然后利用4%硝酸酒精溶液對磨拋面進行侵蝕,觀察裂紋附近顯微組織,如圖6所示。K面磨拋后的裂紋形態及侵蝕后顯微組織如圖7所示。
將B1試樣(見圖8)分別沿N面和K面進行磨拋并侵蝕(N為內孔表面,K為沿壁厚方向磨拋面),并在顯微鏡下依次觀察裂紋形態及其附近顯微組織。
B1試樣內孔表面匯聚了多條裂紋,在顯微鏡下,其形態如圖9所示。然后利用4%硝酸酒精進行侵蝕,觀察內孔表面裂紋附近顯微組織,如圖10所示。
B1試樣壁厚方向磨拋后,其裂紋形態如圖11所示。
將K面利用4%硝酸酒精溶液侵蝕后觀察裂紋附近顯微組織,如圖12所示。
2.結果分析
從以上分析結果來看,該件所用原材料化學成分符合EN 10083-3中42CrMo4的要求,未發現有含量超標的元素。從截取的試塊硬度檢測結果來看,套筒沿厚度方向硬度沒有明顯的梯度變化,這說明淬火時工件已淬透,并且回火充分。
從套筒實際熱處理過程來看,其實際熱處理工藝曲線如圖13所示,生產過程未發現異常。
從試樣磨拋后觀察到的裂紋形態來說,試樣H1和試樣B1內孔表面和壁厚方向上裂紋尖端均呈現比較尖銳的特點,其擴展路徑上則呈現出穿晶的特征,是典型的淬火裂紋。從侵蝕后的顯微組織來看,兩個試樣裂紋附近的顯微組織均為回火索氏體,未發現大塊狀鐵素體及長條狀鐵素體分布,裂縫兩側未發現明顯的氧化脫碳層。這說明,裂紋是在熱處理過程中形成的。
實際上,對于長筒成品件來說,壁厚分別為40mm(薄壁端)和52mm(厚壁端),總的來說,內孔比較長,內徑較小且壁厚屬于42CrMo4鋼,可以完全淬透的范圍,淬火時組織應力比較大。同時,對于內徑較小的深孔零件,由于內表面比外表面冷卻速度小得多,殘余熱應力的作用小,則受到的拉應力比外表面大,易在內表面形成縱向裂紋,甚至多條并列(見圖14)。
3.結論及預防措施
(1)通過本體取樣分析可知,該套筒裂紋屬于典型的淬火裂紋,是由于淬火時工件內應力過大,特別是內孔表面拉應力過大,造成工件內孔表面開裂。
(2)為了避免該類裂紋的產生,可以采取降低淬火溫度、增加淬火介質沿內孔穿流速度和效率、提高終冷溫度等措施,以降低淬火應力,避免工件開裂。
作者:尚賀軍、趙麗美、任秀鳳、鄭元孟、劉守峰、張永慶、秦英超、李智彬,山東伊萊特重工有限公司。
原文:CrMo合金材料:42CrMo4套筒失效分析